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  • 新型式型加油机独体泵油盆结构的误点整合
  •   据客户反应,该车在时速100km左右时有“后坐”跟“闯车”的感到。经初步检讨,未发明显著故障,也无端障码。为了使故障重现,在底盘测功机上模仿路试,同时接上电脑检测仪和点火示波器检测。当故障景象呈现时,发现次级点火击穿电压显著高于其它同类车型(该车约为20kv以上,而畸形值应约为6~10kv),且故障景象不仅在车速100km/h时有,只有动员机转速在2600~2800r/min左右就十明显显,此时尾气中的hc排放量也显明增高并有稳定。经初步诊断,为次级点火击穿电压过高,造成失火而致。
      影响击穿电压的因素重要有火花塞空隙、高压线阻值、分火头与分电器盖电极间隙、混杂气过稀、气缸紧缩比等起因。在进一步的检讨中仍未发明显明的故障点,只是感到分火头的地位稍提前了一点,但在静态下其指向仍是基础对着一缸点火地双吸泵位。
      咱们斟酌这是在静态下的情形,又是在一缸上止点,即点火这时已经实现了,假如是在动态情形下,发念头转速在2600r/min以上时,实际点火时光还有较大的提前,这时候火头与分电器盖绝对电极空隙会更大,从而可能导致上述故障症状。
      拆下分电器检查,发现分电器从动小齿轮与分电器轴的绝对位置产生了转变(销子变形),修复后,故障打消。这里有人会问,为什么在怠速和低转速、低负荷下不症状呢这重要是由于在低转速下,点火提前角不大,因此分火头与分电器盖的间隙也未变得过大,且发念头此时的负荷较小,工质的密度(紧缩后)对点火击穿电压的影响还不够大罢了。
      数据剖析法的个别步骤
      1.有故障码时在进行故障码分析并确认有故障码存在时,能够直接找出与该故障码相干的各组数据进行分析,并依据故障码设定的前提分析故障码发生的起因,进而对数据的数值及波形进行剖析,找出故障点。
      2.无端障码时故障码分析后确认无端障码存在时,应从故障现象入手,依据节制体系的工作原理和构造,推断相干数据,再用数据分析的方式对相关数据进行察看和全面分析。
      在进行数据分析时,经常须要晓得所修车型体系的基础原理跟构造、根本的把持及在不同工况前提下的管道增压泵准确读值,并经由深井泵当真的分析,才有可能得出正确的断定